水泥廠斗式提升機增加產能的改造案例分享 NE板鏈斗式提升機 斗式提升機定制—鶴壁通用
來源:
|
作者:www.132477.tw
|
發布時間: 2018-09-18
|
884 次瀏覽
|
分享到:
NE板鏈斗式提升機適用于垂直輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性或無磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等,是水泥廠斗式提升機常選型號。鶴壁通用斗式提升機定制,鶴壁通用NE板鏈斗式提升機適用范圍廣、能耗低、維護量小、壽命長、長質保、配置高、出口品質、輸送量大,產品受到眾多企業青睞。作為一家具有60年生產歷史的河南斗式提升機生產廠家,積累了豐富的產品設計、制造、管理與維護經驗,以下為您分享一個水泥廠斗式提升機增加產能的改造案例。
NE板鏈斗式提升機適用于垂直輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性或無磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等,是水泥廠斗式提升機常選型號。鶴壁通用斗式提升機定制,鶴壁通用NE板鏈斗式提升機適用范圍廣、能耗低、維護量小、壽命長、長質保、配置高、出口品質、輸送量大,產品受到眾多企業青睞。作為一家具有60年生產歷史的河南斗式提升機生產廠家,積累了豐富的產品設計、制造、管理與維護經驗,以下為您分享一個水泥廠斗式提升機增加產能的改造案例。
某水泥調配站所用NE板鏈斗式提升機根據生產線的工藝要求必須在原有輸送能力175 t/h 的基礎上,再提高77%才能滿足實際生產需求。為此,使用廠家自行從三個方面對其進行了改造:
第一:降低中心高,以滿足工藝布置要求;
第二:更換電機,以提高板鏈斗式提升機料斗運行速度,從而大幅度提高產量;
第三,改變料斗運行方向,由原來的掏料式改為接料式輸送,以減少料斗的磨損,提高零部件的使用壽命。
板鏈斗式提升機改造前、后參數對比
中心高/m 頭軸轉速/(r·min) 能力/(t·h) 電機功率/kW 轉速/(r·min)
改造前 53 3.84 175 55 980
改造后 43.92 5.92 310 75 1480
在改造后的調試與試生產過程中,該設備暴露出許多問題,主要有:
1、頭部回料嚴重,很大一部分物料又回到尾箱中,形成尾箱積料,從而引起物料與料斗之間強烈摩擦,發出尖銳的嘯叫,尾軸與尾箱有撞擊現象;
2、提升能力極低,甚至達不到100 t/h,喂料量稍有增加傳動電機就會跳閘。為此,我們對該設備進行了再次整改,重點消除NE板鏈斗式提升機頭部回料現象。
這臺板鏈斗式提升機是從頭部中間卸料的。根據試生產情況估計形成頭部回料的原因可能有兩種情況:
1、由于斗速提高,使物料離心運動加劇,形成回料;
2、由于產量提高,頭部導料部件流道截面小,不能滿足需要。
經查閱有關資料,該設備原設計斗速為 0.4 m/s~0.8 m/s ,卸料方式為重力卸料,改造后斗速是0.682 m/s,卸料方式未變,不會因離心運動而形成回料。但該設備是中間卸料,斗速的提高使物料落下的狀態發生變化。為此,我們對物料會不會拋到溜子外面進行了校對。水泥熟料的堆積角在30°~35°之間,計算時取33°。根據料斗的結構,可以判斷在卸料位置時,料斗中的物料只剩下少部分在料斗的最下端。在這種情況下,若物料拋落外側點距中心距離 L >1040/2(1040 mm為卸料溜子寬度),則會形成頭部回料。
驗證如下:物料顆粒在B點拋離之前,初始速度的兩個分量為v1和v2,其中v1是物料隨料斗轉動的速度,Q1⊥OB;v2是物料沿著料斗的下滑速度與水平成33°。經驗證計算(具體驗證計算過程略)后,L=31<1040/2。
我們從結構上進行了分析,根據實際觀察,發現形成回料的原因是護軸罩與卸料溜子間的卸料截面過小。當板鏈斗式提升機產量大幅度提高時,卸料截面不能使物料充分通過,物料就會“溢”到溜子外面形成回料。為了解決這個問題,在保證物料不會沖刷頭軸的前提下,將頭部護軸罩兩側用氣割分別切割一個弧型缺口,以擴大卸料空間。頭部改造完畢后,經帶料試生產證明,頭部已無回料現象,產能增加,達到預期要求,改造獲得成功 。
鶴壁通用斗式提升機工程案例:
鶴壁市通用機械電氣有限公司即原機電部鶴壁通用機械廠,60年專注提升、振動、輸送設備。專業生產斗式提升機、振動給料機、倉壁振動器。定制各種非標設備,免費售前,售中,售后技術支持。鶴壁通用斗式提升機型號有TB板鏈斗式提升機、NE板鏈斗式提升機、NSE板鏈斗式提升機、TD帶式提升機、TH環鏈斗式提升機及鋼絲膠帶斗式提升機等。